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Teste completo das bombas de óleo após manutenção

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O que aconteceu?

Enquanto usava as bombas de óleo, um funcionário sentiu cheiro de queimado vindo de um painel de controle elétrico.

A inspeção constatou que o painel usava fios de 2,5 mm, mas eram necessários  fios de 6 mm, compatíveis com os padrões do fabricante.

Um técnico substituiu os fios das duas bombas e a bomba 1 foi testada (mas não a bomba 2).

No dia seguinte, ao descarregar óleo base, a bomba 2 começou a funcionar ao contrário.

97 kg de produto foram derramados através da tampa de inspeção.

Derrame de óleo base
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Por que isso aconteceu?

A bomba 2 foi equipada com dois fios invertidos e não estava de acordo com os padrões.

Os fios invertidos fizeram com que a bomba trabalhasse na direção errada, resultando em derramamento.

O teste após a manutenção foi realizado apenas na bomba 1, mas não na bomba 2.

O processo de aprovação do trabalho realizado não foi seguido.

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O que eles aprenderam?

Todos os equipamentos devem ser totalmente testados após qualquer manutenção.

Use um processo aprovação do trabalho realizado - faça disso um hábito.

Execute a medição de teste de todos os soquetes trifásicos com um medidor de fase.

Ao lidar com derramamentos:

  • limpe e lave a área afetada
  • use kits de emergência ambiental
Trabalhadores limpando a área depois do derramamento de óleo
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Pergunte-se ou pergunte à sua equipe

Quais outras ações poderiam ter sido tomadas?

Como algo assim poderia acontecer aqui?

Por que você acha que o operador de manutenção não testou todas as bombas? Você já fez algo semelhante? Por quê?

Como podemos ter certeza de que tudo foi testado (e está funcionando corretamente) após a manutenção?

O que a gerência diria e faria se isso acontecesse em nossas instalações?  Como isso poderia ajudar, ou não?

  • O que aconteceu?

    Enquanto usava as bombas de óleo, um funcionário sentiu cheiro de queimado vindo de um painel de controle elétrico.

    A inspeção constatou que o painel usava fios de 2,5 mm, mas eram necessários  fios de 6 mm, compatíveis com os padrões do fabricante.

    Um técnico substituiu os fios das duas bombas e a bomba 1 foi testada (mas não a bomba 2).

    No dia seguinte, ao descarregar óleo base, a bomba 2 começou a funcionar ao contrário.

    97 kg de produto foram derramados através da tampa de inspeção.

    Derrame de óleo base
  • Por que isso aconteceu?

    A bomba 2 foi equipada com dois fios invertidos e não estava de acordo com os padrões.

    Os fios invertidos fizeram com que a bomba trabalhasse na direção errada, resultando em derramamento.

    O teste após a manutenção foi realizado apenas na bomba 1, mas não na bomba 2.

    O processo de aprovação do trabalho realizado não foi seguido.

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  • O que eles aprenderam?

    Todos os equipamentos devem ser totalmente testados após qualquer manutenção.

    Use um processo aprovação do trabalho realizado - faça disso um hábito.

    Execute a medição de teste de todos os soquetes trifásicos com um medidor de fase.

    Ao lidar com derramamentos:

    • limpe e lave a área afetada
    • use kits de emergência ambiental
    Trabalhadores limpando a área depois do derramamento de óleo
  • Pergunte-se ou pergunte à sua equipe

    Quais outras ações poderiam ter sido tomadas?

    Como algo assim poderia acontecer aqui?

    Por que você acha que o operador de manutenção não testou todas as bombas? Você já fez algo semelhante? Por quê?

    Como podemos ter certeza de que tudo foi testado (e está funcionando corretamente) após a manutenção?

    O que a gerência diria e faria se isso acontecesse em nossas instalações?  Como isso poderia ajudar, ou não?

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Publicado em 21/02/21 542 Visitas

Uma bomba foi instalada com 2 fios invertidos, o que fez com que ela funcionasse ao contrário durante o descarregamento de um produto de óleo base. 97 kg do produto foram derramados através da tampa de inspeção.