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发生了什么?
在一次大修后,一家上游加工厂的往复式压缩机发生火灾。
压缩机的润滑油管线泄漏,喷到发动机的排气管上,后者的温度足以点燃润滑油。
火灾探测器被激活,并启用紧急排污。
所有人员安全撤离。
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为什么会发生这种情况?
作为原始设施设计的一部分的垫圈失效。
由于设计文件没有提供充分的材料说明,导致垫圈与使用的润滑油不兼容。
没有识别到“弱信号”或没有对“弱信号”采取行动,如之前的润滑油管线泄漏(风险被“正常化”)。
没有充分执行在过去的事故中所采取的行动。
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他们学到了什么?
对于小规模的泄露及其他弱信号,要进行报告、记录和修复。不要“将风险正常化”——小规模的泄漏是不正常的。
最大限度地降低火灾风险——并确保过程安全屏障有效。
通过改善对热表面的防护,来降低油类火灾的风险。
在有效的监督下,展开日常操作和维护工作。
现场火灾探测如果存在漏洞,则可能导致火灾探测和响应的延误。
从过去的事故中吸取教训——不要因为事故发生在别处,就不重视。
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问问自己或团队成员
还可以采取哪些措施来防止这一事故的发生?
为何这类事故会在此处发生?
发现小规模的泄漏和溢出时,我们是否忽略了它们?请分享你的经验。
还有哪些风险被我们正常化?它们可能是哪些大问题的征兆?
如何确保从过去的事故中吸取教训?
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发生了什么?
在一次大修后,一家上游加工厂的往复式压缩机发生火灾。
压缩机的润滑油管线泄漏,喷到发动机的排气管上,后者的温度足以点燃润滑油。
火灾探测器被激活,并启用紧急排污。
所有人员安全撤离。
为什么会发生这种情况?
作为原始设施设计的一部分的垫圈失效。
由于设计文件没有提供充分的材料说明,导致垫圈与使用的润滑油不兼容。
没有识别到“弱信号”或没有对“弱信号”采取行动,如之前的润滑油管线泄漏(风险被“正常化”)。
没有充分执行在过去的事故中所采取的行动。
他们学到了什么?
对于小规模的泄露及其他弱信号,要进行报告、记录和修复。不要“将风险正常化”——小规模的泄漏是不正常的。
最大限度地降低火灾风险——并确保过程安全屏障有效。
通过改善对热表面的防护,来降低油类火灾的风险。
在有效的监督下,展开日常操作和维护工作。
现场火灾探测如果存在漏洞,则可能导致火灾探测和响应的延误。
从过去的事故中吸取教训——不要因为事故发生在别处,就不重视。
问问自己或团队成员
还可以采取哪些措施来防止这一事故的发生?
为何这类事故会在此处发生?
发现小规模的泄漏和溢出时,我们是否忽略了它们?请分享你的经验。
还有哪些风险被我们正常化?它们可能是哪些大问题的征兆?
如何确保从过去的事故中吸取教训?
发表日期 14/09/21
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一次大修后,一家上游加工厂的往复式压缩机发生火灾。火灾探测器被激活,并启用紧急排污。所有人员安全撤离。