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何が起こったのですか?
請負業者 A が油井生産に使用するバルブのメンテナンスを終え、油井を閉めました。
請負業者 B が、油井テストラインの空気圧テストを行なおうとしましたが、ハンマーユニオンのパッキンが不良であったため不成功に終わりました。
本システムは、不良ユニオンを修理するのに必要な部品が十分になかったため、デサンダー (BBS) ブリード オリフィスで圧力を抜きました。
請負業者 B が不良ハンマーユニオンの修理を終えた際、生産技術部は緊急時対策ラインから油井を開けることにしました。
日勤の作業員二人が修理を続けたが、デサンダー球体部一個のフィルターを点検することにしました。
圧力の増大について点検をした。フィルターを遮断したバルブの位置を確認し、ニードルバルブを開ける時のノイズを点検しました。
J 形スパナで球体部のキャップを回して外している時、突然圧力が放出したため、キャップが空中に飛び出しました。
キャップは、デサンダーから 7 m (23 フィート) 下に落下しました。幸い、作業員の間で負傷者はいませんでした。
計算の結果、圧力の増大は 850 psi でした。
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なぜ、そのようなことが起きたのでしょうか?
デサンダー遮断に使用したバルブが欠陥品であったため、本装置内の圧力が増大しました。
圧力確認を行うための圧力計器がフィルター球体に設置されていませんでした。
キャップのスレッドがきつ過ぎたが、作業員等はこれに気付いていませんでした。
勤務シフト交代の時、引継ぎが行なわれませんでした。
適用する手順では義務付けられていたにもかかわらず、危険分析や作業前のミーティングが行なわれませんでした。
デサンダーのフィルター確認は、策定した業務範囲にはありませんでした。
調査報告から、デサンダーフィルターの洗浄が推奨頻度で行なわれていなかっことが判明しました。
日勤の作業員二人は経験が浅く、本手順 (危険認識、LOTO、およびデサンダーの洗浄) について訓練を受けた記録が残っていません
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彼らは何を学びましたか?
業務範囲を理解する上で、安全性に関する説明や話合いを作業前に行うことが重要です。
業務範囲に変更があった場合、作業を停止し、危険の再評価を行います。
勤務シフト交代の手続きが設け、これに準拠するようにします。
タスクについてその作業員全員が訓練を受け、業務を行う能力がなければなりません。
- 新規および従来の社員のために訓練計画をレビューし、策定します。
- 高圧ガス作業の訓練者やこれの経験者を現場クルーに取り入れることを検討します。
ロックアウト・タグアウト (LOTO) およびデサンダー洗浄(必要な場合)について適用する手順のレビュー・更新を行います。社員全員とコミュニケーションを図ります。
シフト交代の手順を文書化し、作業前ミーティングの登録様式を定めます。
-
自問自答するか、クルーに質問してください
自社の LOTO 手順はどのようなものですか?
(デサンダー) フィルターの洗浄作業の推奨手順は、どのようなものですか?
予定されていたタスクを実行中に他のタスクが加えられた場合、どうすべきですか?
シフト交代 (引継ぎ、事務等) の時にすべきことは何ですか?
本作業場で作業するチーム間のコミュニケーションは、どうしたら改善できますか?
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何が起こったのですか?
請負業者 A が油井生産に使用するバルブのメンテナンスを終え、油井を閉めました。
請負業者 B が、油井テストラインの空気圧テストを行なおうとしましたが、ハンマーユニオンのパッキンが不良であったため不成功に終わりました。
本システムは、不良ユニオンを修理するのに必要な部品が十分になかったため、デサンダー (BBS) ブリード オリフィスで圧力を抜きました。
請負業者 B が不良ハンマーユニオンの修理を終えた際、生産技術部は緊急時対策ラインから油井を開けることにしました。
日勤の作業員二人が修理を続けたが、デサンダー球体部一個のフィルターを点検することにしました。
圧力の増大について点検をした。フィルターを遮断したバルブの位置を確認し、ニードルバルブを開ける時のノイズを点検しました。
J 形スパナで球体部のキャップを回して外している時、突然圧力が放出したため、キャップが空中に飛び出しました。
キャップは、デサンダーから 7 m (23 フィート) 下に落下しました。幸い、作業員の間で負傷者はいませんでした。
計算の結果、圧力の増大は 850 psi でした。
なぜ、そのようなことが起きたのでしょうか?
デサンダー遮断に使用したバルブが欠陥品であったため、本装置内の圧力が増大しました。
圧力確認を行うための圧力計器がフィルター球体に設置されていませんでした。
キャップのスレッドがきつ過ぎたが、作業員等はこれに気付いていませんでした。
勤務シフト交代の時、引継ぎが行なわれませんでした。
適用する手順では義務付けられていたにもかかわらず、危険分析や作業前のミーティングが行なわれませんでした。
デサンダーのフィルター確認は、策定した業務範囲にはありませんでした。
調査報告から、デサンダーフィルターの洗浄が推奨頻度で行なわれていなかっことが判明しました。
日勤の作業員二人は経験が浅く、本手順 (危険認識、LOTO、およびデサンダーの洗浄) について訓練を受けた記録が残っていません
彼らは何を学びましたか?
業務範囲を理解する上で、安全性に関する説明や話合いを作業前に行うことが重要です。
業務範囲に変更があった場合、作業を停止し、危険の再評価を行います。
勤務シフト交代の手続きが設け、これに準拠するようにします。
タスクについてその作業員全員が訓練を受け、業務を行う能力がなければなりません。
- 新規および従来の社員のために訓練計画をレビューし、策定します。
- 高圧ガス作業の訓練者やこれの経験者を現場クルーに取り入れることを検討します。
ロックアウト・タグアウト (LOTO) およびデサンダー洗浄(必要な場合)について適用する手順のレビュー・更新を行います。社員全員とコミュニケーションを図ります。
シフト交代の手順を文書化し、作業前ミーティングの登録様式を定めます。
自問自答するか、クルーに質問してください
自社の LOTO 手順はどのようなものですか?
(デサンダー) フィルターの洗浄作業の推奨手順は、どのようなものですか?
予定されていたタスクを実行中に他のタスクが加えられた場合、どうすべきですか?
シフト交代 (引継ぎ、事務等) の時にすべきことは何ですか?
本作業場で作業するチーム間のコミュニケーションは、どうしたら改善できますか?
油井内のハンマーユニオン継手の修理を行なっていました。作業員等がデサンダー球体部のキャップの点検をしていた時、圧力でキャップが空中に飛び出しました。そのキャップは、デサンダーから 7 m (23 フィート) 下に落下しました。幸い負傷者はありませんでした。