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突然圧力が放出したため、デサンダー球体部のキャップが空中に飛び出す

What happened - icon

が起こったのですか?

請負業者 A が油井生産に使用するバルブのメンテナンスを終え、油井を閉めました。

請負業者 B が、油井テストラインの空気圧テストを行なおうとしましたが、ハンマーユニオンのパッキンが不良であったため不成功に終わりました。

本システムは、不良ユニオンを修理するのに必要な部品が十分になかったため、デサンダー (BBS) ブリード オリフィスで圧力を抜きました。

請負業者 B が不良ハンマーユニオンの修理を終えた際、生産技術部は緊急時対策ラインから油井を開けることにしました。

日勤の作業員二人が修理を続けたが、デサンダー球体部一個のフィルターを点検することにしました。

圧力の増大について点検をした。フィルターを遮断したバルブの位置を確認し、ニードルバルブを開ける時のノイズを点検しました。

J 形スパナで球体部のキャップを回して外している時、突然圧力が放出したため、キャップが空中に飛び出しました。

キャップは、デサンダーから 7 m (23 フィート) 下に落下しました。幸い、作業員の間で負傷者はいませんでした。

計算の結果、圧力の増大は 850 psi でした。

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なぜ、そのようなことが起きたのでしょうか?

デサンダー遮断に使用したバルブが欠陥品であったため、本装置内の圧力が増大しました。

圧力確認を行うための圧力計器がフィルター球体に設置されていませんでした。

キャップのスレッドがきつ過ぎたが、作業員等はこれに気付いていませんでした。

勤務シフト交代の時、引継ぎが行なわれませんでした。

適用する手順では義務付けられていたにもかかわらず、危険分析や作業前のミーティングが行なわれませんでした。

デサンダーのフィルター確認は、策定した業務範囲にはありませんでした。

調査報告から、デサンダーフィルターの洗浄が推奨頻度で行なわれていなかっことが判明しました。

日勤の作業員二人は経験が浅く、本手順 (危険認識、LOTO、およびデサンダーの洗浄) について訓練を受けた記録が残っていません

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彼らは何を学びましたか

業務範囲を理解する上で、安全性に関する説明や話合いを作業前に行うことが重要です。

業務範囲に変更があった場合、作業を停止し、危険の再評価を行います。

勤務シフト交代の手続きが設け、これに準拠するようにします。

タスクについてその作業員全員が訓練を受け、業務を行う能力がなければなりません。

  • 新規および従来の社員のために訓練計画をレビューし、策定します。
  • 高圧ガス作業の訓練者やこれの経験者を現場クルーに取り入れることを検討します。

ロックアウト・タグアウト (LOTO) およびデサンダー洗浄(必要な場合)について適用する手順のレビュー・更新を行います。社員全員とコミュニケーションを図ります。

シフト交代の手順を文書化し、作業前ミーティングの登録様式を定めます。

What happened - icon

自問自答するか、クルーに質問してください

自社の LOTO 手順はどのようなものですか?

(デサンダー) フィルターの洗浄作業の推奨手順は、どのようなものですか?

予定されていたタスクを実行中に他のタスクが加えられた場合、どうすべきですか?

シフト交代 (引継ぎ、事務等) の時にすべきことは何ですか?

本作業場で作業するチーム間のコミュニケーションは、どうしたら改善できますか?

  • が起こったのですか?

    請負業者 A が油井生産に使用するバルブのメンテナンスを終え、油井を閉めました。

    請負業者 B が、油井テストラインの空気圧テストを行なおうとしましたが、ハンマーユニオンのパッキンが不良であったため不成功に終わりました。

    本システムは、不良ユニオンを修理するのに必要な部品が十分になかったため、デサンダー (BBS) ブリード オリフィスで圧力を抜きました。

    請負業者 B が不良ハンマーユニオンの修理を終えた際、生産技術部は緊急時対策ラインから油井を開けることにしました。

    日勤の作業員二人が修理を続けたが、デサンダー球体部一個のフィルターを点検することにしました。

    圧力の増大について点検をした。フィルターを遮断したバルブの位置を確認し、ニードルバルブを開ける時のノイズを点検しました。

    J 形スパナで球体部のキャップを回して外している時、突然圧力が放出したため、キャップが空中に飛び出しました。

    キャップは、デサンダーから 7 m (23 フィート) 下に落下しました。幸い、作業員の間で負傷者はいませんでした。

    計算の結果、圧力の増大は 850 psi でした。

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  • なぜ、そのようなことが起きたのでしょうか?

    デサンダー遮断に使用したバルブが欠陥品であったため、本装置内の圧力が増大しました。

    圧力確認を行うための圧力計器がフィルター球体に設置されていませんでした。

    キャップのスレッドがきつ過ぎたが、作業員等はこれに気付いていませんでした。

    勤務シフト交代の時、引継ぎが行なわれませんでした。

    適用する手順では義務付けられていたにもかかわらず、危険分析や作業前のミーティングが行なわれませんでした。

    デサンダーのフィルター確認は、策定した業務範囲にはありませんでした。

    調査報告から、デサンダーフィルターの洗浄が推奨頻度で行なわれていなかっことが判明しました。

    日勤の作業員二人は経験が浅く、本手順 (危険認識、LOTO、およびデサンダーの洗浄) について訓練を受けた記録が残っていません

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  • 彼らは何を学びましたか

    業務範囲を理解する上で、安全性に関する説明や話合いを作業前に行うことが重要です。

    業務範囲に変更があった場合、作業を停止し、危険の再評価を行います。

    勤務シフト交代の手続きが設け、これに準拠するようにします。

    タスクについてその作業員全員が訓練を受け、業務を行う能力がなければなりません。

    • 新規および従来の社員のために訓練計画をレビューし、策定します。
    • 高圧ガス作業の訓練者やこれの経験者を現場クルーに取り入れることを検討します。

    ロックアウト・タグアウト (LOTO) およびデサンダー洗浄(必要な場合)について適用する手順のレビュー・更新を行います。社員全員とコミュニケーションを図ります。

    シフト交代の手順を文書化し、作業前ミーティングの登録様式を定めます。

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  • 自問自答するか、クルーに質問してください

    自社の LOTO 手順はどのようなものですか?

    (デサンダー) フィルターの洗浄作業の推奨手順は、どのようなものですか?

    予定されていたタスクを実行中に他のタスクが加えられた場合、どうすべきですか?

    シフト交代 (引継ぎ、事務等) の時にすべきことは何ですか?

    本作業場で作業するチーム間のコミュニケーションは、どうしたら改善できますか?

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公開日 29/09/21 423 閲覧数

油井内のハンマーユニオン継手の修理を行なっていました。作業員等がデサンダー球体部のキャップの点検をしていた時、圧力でキャップが空中に飛び出しました。そのキャップは、デサンダーから 7 m (23 フィート) 下に落下しました。幸い負傷者はありませんでした。